日方首先對(duì)我司承建的浙江福來特3#、4#線浮法光伏玻璃窯爐煙氣高溫EP+SCR除塵脫硝工程的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行表達(dá)了熱烈的慶賀和高度的贊許,,并強(qiáng)調(diào)保持脫硝高效運(yùn)行的關(guān)鍵在于高溫電除塵的長期穩(wěn)定運(yùn)行,。
針對(duì)目前國內(nèi)玻璃行業(yè)多采用高含硫石油焦或石油焦+重油混合燃燒方式,燃燒后生成的窯爐煙氣溫度高,、煙氣及粉塵成分復(fù)雜,,其中含有多種顯著影響除塵和脫硝效果的關(guān)鍵因素,如粉塵顆粒細(xì)小,、堿金屬含量高,、粉塵黏性大、比電阻高,、二氧化硫含量高等煙氣特性,,日方給出了以高含硫石油焦為燃料的玻璃窯爐煙氣治理針對(duì)性解決方案。日方詳盡地分析了高硫燃料引起的煙塵成分和粒度的變化,,介紹了高含硫石油焦為燃料的煙氣治理的技術(shù)難點(diǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)性,,并針對(duì)性提出了相應(yīng)的解決辦法和技術(shù)保障,如基于鈉法的干式布袋一體化脫硫除塵,、通過煙塵調(diào)質(zhì)以降低粉塵粘附性和比電阻等,。該方案能夠有效保障催化劑免于受到煙塵堵塞或中毒,從而延長使用壽命,。整套工藝技術(shù)先進(jìn),、脫硝和脫硫除塵效率高、運(yùn)行穩(wěn)定,,能夠顯著降低玻璃窯爐煙氣中氮氧化物,、硫氧化物和煙塵的排放。EP出口(SCR進(jìn)口)煙塵低于20 mg/m3,,出口NOx低于300 mg/m3,,脫硝效率高于90%,出口SOx低于300 mg/m3,,遠(yuǎn)優(yōu)于國家現(xiàn)有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),。
日方還介紹了日本煙氣治理領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、先進(jìn)技術(shù),、管理經(jīng)驗(yàn)和實(shí)施案例,,雙方就煙氣治理領(lǐng)域的技術(shù)改進(jìn)、項(xiàng)目管理和質(zhì)量監(jiān)督等細(xì)節(jié)進(jìn)行了深入探討,。通過交流加深了相互間的了解,,對(duì)雙方在煙氣治理領(lǐng)域開展長期的交流、對(duì)話及進(jìn)一步的合作具有重要意義,。